随着公司“极致成本、极致效率”工作的不断深化,轧管事业部二轧管分厂258机组为实现降低能源无效损耗,结合厂里进一步节能降耗工作要求,对芯棒循环区域程序进行优化,降低了能源浪费,节约了用电成本。
258机组生产过程中,当其他区域出现故障或锁炉换规格时,芯棒循环区域会出现设备常转现象,造成大量能源浪费。
针对此情况,点检作业区决定对常转问题进行解决,通过现场实际情况和应用监控软件,对信号采集结果的观察及分析,最终确定优化方案,当轧制节奏快时,优先节奏不进行停机,轧制节奏慢时,可实现停车四到五秒以节约能源。
通过优化,在满足生产的同时,预计全年综合消耗电量可节约近2.6万度,节约用电成本近1.6万元。 |