今年以来,面对严峻的疫情形势和复杂多变的市场环境,沙钢永兴特钢公司上下一心,主动求变,以技改为抓手,鼓励创新,苦炼内功,激发活力,持续将降本增效工作向深入推进。 炼钢厂:1#连铸机防蒸汽技改成功 近日,经过3天时间的技术改造,炼钢厂成功完成1#连铸机防蒸汽技改项目。 据了解,炼钢厂在生产φ350mm断面铸坯时,经常出现在结晶器上口有漏蒸汽现象,容易造成保护渣潮湿、结块,在添加保护渣时,因结块易造成添加数量不均匀,在拉钢时,容易发生渣沟、结疤等质量问题。 为了解决这一问题,炼钢厂成立了技改项目小组,制定了技改方案,自主制作防蒸汽环管。技改项目人员在结晶器上口盖板处增加φ32mm、长1.8m的钢管,并制作成圆弧型,把在管子上每间距200mm钻孔,共钻18个孔,同时接通压缩空气管道,用于空气吹扫蒸汽,避免蒸汽在结晶器上口停留。 据技改人员介绍,该项目的创新点是新增加结晶器上口盖板上的吹扫蒸汽环管,实现从无到有,对现场的压缩空气有效利用,吹散了结晶器上口盖板上环绕的蒸汽,保证了浇注过程的保护渣性能,改善了产品质量,避免了渣沟、结疤等问题发生。据初步测算,按照每月减少渣沟数量200吨计算,预计可实现年效益40余万元。 辅材厂:技改在线加油提高生产效率 近日,辅材厂石灰车间对水泵电机进行了技改,通过给水泵增设加油嘴,可实现在线加油润滑,此项技改解决了电机因缺油需要每2个月更换一次轴承和机械密封。技改后,可延长设备使用周期1年以上,有效提高了生产效率。 据了解,技改前,辅材厂两座套筒窑共4台水泵因无法加油润滑,需要每2个月更换一次轴承和机械密封,每更换一台需耗时3小时,影响了生产效率。为解决此问题,辅材厂技术骨干程加加想方设法技改为在线加油润滑,通过拆卸水泵,在水泵轴承端盖部位钻孔、锥丝,并安装加油嘴伸出到外部,从而实现在线加油润滑,有效提高了设备运转率及生产效率。 据悉,辅材厂现已完成3台水泵的在线加油润滑技改,技改后只需要周期性加油即可,设备运行效率较好,不仅节省了更换备件时间,提高了生产效率,也节省了更换备件费用。 动力厂:改造煤气放散点火装置促降本 近日,动力厂通过对高炉煤气放散点火装置上高压点火调理器、催化剂等专用部件进行改造,并一次性点火成功,节省备件采购费用约20万元。 据了解,公司高炉煤气放散点火装置由于点火频繁,造成高压点火调理器、催化剂等专用部件损坏,无法实现高炉煤气放散点火。为响应公司降本增效的号召,动力厂经过研究决定,对高炉煤气放散点火装置上高压点火调理器、催化剂等专用部件进行自行改造,节约采购费用。 技改人员通过翻堵高炉煤气放散装置前煤气盲板阀,吹扫合格后对损坏的高压点火调理器、催化剂等专用部件进行拆解,研究其构造和运行原理。根据高压点火调理器的电压等级和功率,利用逆变器替代高压调理器,将220V电压升压到15KV,可以得到高压点火要求。并经过利用废旧钢管打眼焊接催化筒,将废旧耐热砖粉碎成8mm左右的颗粒用作催化剂,安装结束后翻抽高炉煤气盲板阀送气,一次性点火成功,预计节省备件采购费用约20万元。 |