8月10日凌晨,随着沙钢永兴特钢公司炼铁厂2#高炉铁口打开,火红的铁水缓缓流出,铁水炉温充沛,流动性良好,标志着为期1个月的检修顺利完成,同时也创下了24小时内快速炉况恢复、3天达产的历史纪录。 受钢铁行业形势影响,7月7日,公司按检修计划对2#高炉生产设备启动了大检修工作,涉及包括槽上、槽下、炉台、除尘、热风炉等区域内的多个检修项目。为确保检修工作的顺利完成,公司以及炼铁厂各级领导高度重视,精心组织,成立检修领导小组,制定了详细的检修方案,每日召开检修例会,协调解决检修过程中的各类问题,实时掌握检修动态,通报检修进度情况,从安全、环保、检修质量、检修进度等方面全面把控,圆满完成各系统检修和调试任务,并根据公司统一部署于8月9日送风复产。 在接到2#高炉复产的通知后,从热风炉烘炉到送风点火,时间紧任务重,炼铁厂一把手邱晖及时组织条线领导、炉长等研讨确定点火开炉方案,对开炉料单进行商讨,确定各阶段焦比、碱度后即开始装料;同时,设备条线对各系统设备设施进行反复调整确认,为高炉及时、安全、顺利点火开炉创造了有利条件。本次开炉采取的“枕木+净焦+氧枪”方式为该厂开炉的成熟经验,使用氧枪有利于助燃焦炭、加热炉缸和提高渣铁温度,也使铁口前端形成高温熔池,并与风口贯通,有利于快速恢复炉况。在高炉顺利送风点火后,炉内操作人员视情况调整装制,根据渣铁物理热情况进行开口作业,确保第一炉渣铁的流动性。并通过调整焦比、燃料比,降硅不降热,保证渣铁物理热温度大于1480度,通过一系列措施,使2#高炉炉况逐步稳定,并提升产量等指标。 据介绍,此次炼铁厂2#高炉顺利点火复产,实现了24小时内快速炉况恢复、3天达产的历史纪录,不仅为公司生产系统平衡创造了条件,同时也进一步坚定了公司全体干部职工的信心和决心,为全面贯彻落实公司“低成本、高质量”的发展理念,确保2022年全年任务目标的全面完成奠定了坚实基础。 |