降本增效:低硅冶炼是铁前降本工作的重头戏,生铁含Si降低0.1%,降低燃料比4―5kg/t,能起到较好的降本节支效果。近来,沙钢永兴特钢公司炼铁厂紧盯铁前一体化降本30元的目标,在3#、4#高炉推行“低硅操作”理念,多措并举实现生铁含硅逐渐降低并在目标区间趋于稳定。 炼铁厂一把手邱晖统筹协调,干部职工全员上阵,全力以赴为实现低硅冶炼创造条件。炼铁厂坚持低硅不低热的原则降低生铁含硅量,依据各高炉炉况,在现有的原燃料条件改善和设备装备水平下,结合车间技术管理人员水平制定低硅冶炼标准,修订了高炉操作方针,硅控制在0.3%—0.55%之间,保证每炉物理热均在1450℃以上;由工艺条线对各高炉操作方针执行情况进行监督检查,对炉内操作实施痕迹化管理,每天统计硅稳定率,及时解决发现的问题,在全力确保炉况稳定顺行基础上,根据实际情况制定下一阶段目标,坚持灵活应变、精准操作的思路。 据介绍,为实现低硅冶炼,炼铁厂采取了一系列措施。首先通过大角度、大矿批来改善煤气利用率;其次,通过调整入炉料配比,关注炉渣中镁铝比的变化趋势,提高炉渣碱度,以保证入炉料结构满足低硅冶炼要求;同时在设备安全保障的前提下,提高炉顶压力,利于冶炼低硅生铁。4月份,炼铁厂3#、4#高炉生铁平均含Si量分别降至0.42%和0.41%,完成率为82.61%和77.58%,较3月份相比分别提升32.93%和7.62%,预计可实现降本120万元。在经过摸索取得一定成功经验后,炼铁厂2#高炉也于5月份开始实施“低硅操作”。 下一步,炼铁厂将充分发扬“勇于创新、不断登攀”的沙钢精神,坚定不移推进各项攻关,助推降本增效,为公司转型升级、高质量发展做出更大贡献。 |