首钢股份热轧作业部深入学习巴钢经验,持续推进现有设备的实用性改造,以行业最严要求和客户更高标准倒逼,不断提升“制造+服务”能力。设备管理室张会明团队主动加压,克服外方调试人员无法到场等不利因素,顺利完成2160产线后部喷号机机头改造项目,将3天的施工调试时间缩短到20小时,降低改造费用280万元。 积极对标 主动担当 2160热轧产线4#步进梁位置的喷号机于2006年12月投入使用。产销系统上线后,对喷号识别度要求随之提高,同时为满足客户对原料外观标识的更高要求,热轧作业部着手开展相关调研。发现目前国内新产线配套喷号机,全部为单喷嘴式喷头,具有结构简单、方便维护保养、喷号清晰等优点。打造明星产品从细节入手,任何细微之处的差距都是努力的方向,必须解决,喷号机改造迫在眉睫。设备管理室张会明主动请缨,牵头扛起重任,穆永超、李晓明、孙慧林、王毅等党员同志积极亮身份、显担当,攻关团队迅速成立。 统筹谋划 精打细算 怎样花最少的钱办最漂亮的事?一套单喷嘴式喷号机,外方报价350万元以上,且制作工期较长,加上时间成本,属实不划算。团队成员结合现场喷号机型号及工况,与相关厂家展开探索式沟通,经过反复探讨、科学论证,最终确定在原喷号机基础上进行利旧改造,替代昂贵的设备换型方案。外方提出,改造工期至少需要3天,目前现场待料停机及日常例修均不能满足改造工期需求,攻关团队迎难而上,力争要用最短的时间办最棘手的事。经过对海量数据的分析,无数细节反复研讨,一套24小时改造调试方案诞生,花70万元办350万元的事,用1天时间完成3天的任务,巨划算!敢想敢干的首钢人牛劲十足! 难关重重 壮心求索 最优方案确定了,新的难题又摆到了面前。受疫情、技术人员行程安排等因素影响,电气柜内控制元件及线路改造等重点项目,都必须自主完成。“拓荒牛”精神引领着首钢人知难而进,攻关团队进一步细化分工,由穆永超和李晓明分别成立专业攻关小组,与厂家、首自信、二十冶等单位人员协同作战,反复确认核实改造部位,预估难点和可能遇到的问题,提前研讨解决方案。经过充足的前期工作,最终结合产线例修,仅20小时便完成了喷号机设备的改造调试,一次试车成功。当下游工序和终端客户纷纷点赞清晰美观的喷号效果时,攻关团队已然又起航,他们瞄准了新目标,开始了对喷涂位置精准度的攻克。 |